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    為進(jìn)一步挖掘生產(chǎn)裝置的潛能,我公司在三聚氰胺工段煙氣余熱回收方面再出新招。
    一是三胺凈化器以前用循環(huán)水冷卻降溫,浪費(fèi)掉了一部分熱量,通過(guò)改造后凈化器采用30℃冷脫鹽水進(jìn)行降溫冷卻,回收熱量后冷脫鹽水溫度可提高至110℃,后再進(jìn)入溴化鋰蒸汽冷凝液槽,可節(jié)約標(biāo)煤257Kg/h;二是三聚氰胺熔鹽爐煙氣經(jīng)過(guò)熱氣包、氣包,以及空氣預(yù)熱后,排放的煙氣溫度高達(dá)200℃,為了更好的利用好這部分熱量,公司在布袋除塵器的進(jìn)口方管上增加換熱管,將三聚氰胺溴化鋰的蒸汽冷凝液進(jìn)行加熱提溫,加熱后的熱水再送鍋爐使用,高熱量的煙氣可使冷凝液溫度由100℃升至116℃,煙氣溫度由200℃降至160℃,實(shí)施后可節(jié)約標(biāo)煤34Kg/h。
    兩項(xiàng)合計(jì)年節(jié)約煤55440噸,降低成本近100萬(wàn)元。該工程現(xiàn)已調(diào)試完成投運(yùn)并達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。